堅持小改小革、降本增效是文豐主區煉鐵廠燒結一直保持的優良傳統。自公司強化成本意識以來,在確保生產有序進行的基礎上,燒結分廠積極鼓勵每一位員工結合自身崗位實際情況,開動腦筋,提想法、出方案,制定小改小革獎勵辦法,一點一滴降成本,一分一厘增效益。
燒結2#單輥破碎機是燒結的主要工藝設備,因燒結礦溫度長時間高于900℃以上,其錘頭磨損特別嚴重。
2#單輥破碎機成為了燒結設備運行的短板,其上一共36個錘頭,每次檢修都要圍繞這些錘頭做大量的工作,停機12個小時才可以補焊處理4-5個錘頭。一臺單輥破碎機最短不到三個月錘頭就幾乎全部磨損掉,不能再正常使用。最長時間也是通過檢修時補焊錘頭,才可以使用6個月以上。前期購買的部分錘頭,使用效果良好,但價格昂貴2758.62元/件,維修、備件費用高,不但限制了檢修周期,而且增加了成本消耗。
為了降低2#單輥破碎機錘頭的磨損,提高2#單輥破碎機的壽命,延長其檢修周期,降低機物料消耗,在廠領導的組織下,燒結設備、維修部門技術精英對2#單輥破碎機錘頭展開技術攻關行動。
經過多次試驗、研究和討論,分廠利用軋鋼自產錳板做母材,由維修工段使用選購的堆焊焊條自制成錘頭,成本大大降低,經運行試驗后效果良好,每年備件費用可節省大筆開支。
通過群策群力大膽技改,不但達到了使用效果,而且大大縮短了檢修時間,同時將2#單輥破碎機的使用壽命提高到了1年以上。
小改小革卓有成效。實施精細化管理,從思想上切實增強責任感和緊迫感,集思廣益,深挖內潛,主區燒結在控制成本求創新謀發展的路上從未止步,并且根據實際改造效果對參與技改的人員給予獎勵。通過對設備、工藝、安全和環保等各方面的技術改造,充分激發了員工的工作熱情,帶動全員積極參與其中,切實為公司降本增效、更快更好地發展貢獻出智慧和力量。